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建陶行業(yè)煤氣脫硫技術

點擊次數(shù):1621 發(fā)布時間:2016-07-13

SO2是一種酸性氣體,在大氣中易形成酸雨,威脅生態(tài)環(huán)境及公眾健康。SO2已成為大氣環(huán)境污染中首要污染物。根據(jù)國家“節(jié)能減排”方針政策,對大氣中首要污染物SO2的排放實行總量控制,總目標是實現(xiàn)“十一五”期間SO2排放量削減10%。

福州市閩清縣瓷土資源豐富,建陶行業(yè)已成為該縣的支柱行業(yè)。閩清縣建陶業(yè)以煤氣發(fā)生爐轉(zhuǎn)換氣為燃料。即以煤為原料轉(zhuǎn)換為粗煤氣,煤中大部分硫組分同期轉(zhuǎn)換為硫化物(H2S和SO2)。硫化物燃燒后以SO2形式排放,將對大氣環(huán)境造成污染。根據(jù)調(diào)查,閩清縣現(xiàn)有建陶企業(yè)47家,年耗煤量69.53萬噸,SO2產(chǎn)生量1.43萬噸/年。

1閩清建陶業(yè)的污染狀況

根據(jù)福州市污染減排目標要求,閩清縣環(huán)保局組織編制了《閩清縣建陶行業(yè)污染綜合整治規(guī)劃》,閩清縣區(qū)域SO2減排目標為70%,既由1.43萬噸/年,削減到4291.5噸/年。建陶生產(chǎn)過程,主要包括物料的干燥和瓷磚的燒制兩大部分,干燥過程大部分企業(yè)已使用煤粉磨成水煤漿作為燃料,水煤漿用煤量占企業(yè)總耗煤量的25-30%;噴霧干燥為直接接觸干燥,由于瓷粉粒度較小、比表面積較大,其吸附性能接近活性炭粉末,因而該環(huán)節(jié)SO2的排放量較少。瓷磚的燒制過程,主要采用煤轉(zhuǎn)化氣為燃料。閩清建陶業(yè)投資規(guī)模較小,主要采用小型煤氣發(fā)生爐,現(xiàn)有47家建陶企業(yè)中,有33家使用單段式煤氣發(fā)生爐,14家使用雙段爐。雙段爐均使用煙煤作為原料,使用單段爐的企業(yè)中,有4家企業(yè)使用無煙煤,其他27家使用煙煤。通過對原料煤組分抽樣檢測表明,原料煤中含硫量約為0.5-3.5%(按2%計算)?,F(xiàn)有47家企業(yè)年總耗煤53萬噸,其中70-75%用于冷煤氣的生產(chǎn),則瓷磚燒制過程約產(chǎn)生S021.07萬噸。轉(zhuǎn)化過程,硫化物大部分以H2S形式存在于煤氣中,燒制過程燃燒氧化以S02形式排放,參見表1、2。因此對煤氣的工藝脫硫,既可以有效去除煤氣中的硫化物并回收硫黃,又可以使燃氣更加凈潔,有利于產(chǎn)品品質(zhì)的提高。從而實現(xiàn)雙贏的目標。本文按照上述思路,著力通過對轉(zhuǎn)換氣的濕法脫硫,增加脫硫塔設備,從而減少終S02的排放量。

2脫硫減排工藝的選擇

煤氣分為熱煤氣和冷煤氣兩類,相應的脫硫方法也分為干法脫硫和濕法脫硫兩種。建陶生產(chǎn)主要采用冷煤氣,其脫硫方法分為濕法脫硫和干法脫硫。特別是國家節(jié)能減排的方針政策出臺之后,對煤氣的脫硫日益為企業(yè)社會公眾所重視。本文重點探討冷煤氣的脫硫工藝選擇及濕法脫硫工藝。從分析脫硫系統(tǒng)建設投資費用看,干法脫硫和濕法脫硫其設備投資基本相當,但干法脫硫需要再生活性碳等吸附填料,而吸附填料容易飽和,更換操作繁瑣;其次,更換吸附填料過程需要脫硫系統(tǒng)停車排空,更換結束后還需要系統(tǒng)置換。特別是填料阻力較大,且置換過程容易殘留空氣,殘留空氣中02極容易和轉(zhuǎn)化氣中的H2產(chǎn)生劇烈的放熱反應,存在安全隱患。因此,選擇濕法脫硫工藝較安全。

伴隨合成氨工業(yè)的發(fā)展,濕法脫硫工藝日漸成熟。鑒于閩清縣現(xiàn)有的建陶企業(yè)普遍采用小型煤氣發(fā)生爐,每小時轉(zhuǎn)化氣量約為6500-7500m3/h。國內(nèi)同類脫硫技術調(diào)研結果顯示,目前多以收集隧道窯尾氣脫除二氧化硫為主,尾氣脫硫雖能達到減排目標的要求,因處理氣量大,投資和運行費用相比較高,且無助于其產(chǎn)品質(zhì)量的提高,相關的效益不明顯。

本示范工程走工藝脫硫的路線,即在現(xiàn)有煤氣站加壓之后的冷煤氣新建旋流板脫硫塔凈化裝置[2]。采用NaOH、Na2CO3為脫硫吸收液,去除煤氣中酸性H2S和少量SO2以及部分有機硫組份。由于是工藝氣量僅為尾氣量的1/3,因而其投資和運行費用較?。粷穹摿蜻^程,相當于煤氣的二次凈化,有效消減煤氣中焦油等雜質(zhì),同時降低氣體溫度。有利于產(chǎn)品的品質(zhì)和系統(tǒng)安全性的提高,有利于生產(chǎn)。

3濕法脫硫劑的選擇及脫硫工藝設計

脫硫劑的選擇是關鍵,選擇合適的脫硫劑才能實現(xiàn)轉(zhuǎn)換氣中的硫化氫的去除。脫硫劑的品種、投加量、加藥費用、吸收效果、終產(chǎn)物等都是關系到選擇脫硫劑的關鍵因素。

本文示范工程采取三組脫硫劑加以實驗。*個方案是采用Na2CO3和Ca(OH)2雙堿法脫硫;第二個方案是采用Na2CO3和FeCl3作為脫硫劑;第三個方案是采用Na2CO3作為脫硫劑,同時添加888脫硫催化劑。

三種方案的實驗總結:

1.采用*個方案,脫硫劑中的Na2CO3對轉(zhuǎn)換氣中的硫化氫和少量二氧化硫等酸性氣體有良好的吸收效果,吸收之后的循環(huán)液堿度降低時采用Ca(OH)2加以補充,整個過程雖然對轉(zhuǎn)換氣有良好脫硫效果,但是脫硫產(chǎn)生的硫化物難以通過鈣離子沉淀方式去除,無法系統(tǒng)的持續(xù)運行。

2.第二個方案是采用Na2CO3和FeCl3作為脫硫劑。脫硫劑中的Na2CO3對轉(zhuǎn)換氣中的硫化物有良好的吸收效果,吸收之后的循環(huán)液堿度降低時采用NaOH加以補充。吸收下來的硫化物可望以Fe2S3和FeS形式沉淀下來,F(xiàn)eCl3作為吸收劑時能有效去除脫硫副產(chǎn)物Na2S2O3中硫化物。因此,若作為過渡性措施它是一種基本可行的方案。

3.第三個方案是采用Na2CO3作為脫硫劑,同時添加888脫硫催化劑。在*、二方案中已經(jīng)總結Na2CO3對轉(zhuǎn)換氣硫化物有良好的吸收效果,吸收之后的循環(huán)液堿度降低時采用NaOH加以補充(混堿配比:NaOH0.08mo1/LNa2CO3為0.16mo1/L)。888脫硫催化劑是以酞菁鈷磺酸鹽金屬有機化合物為主體的催化劑[3、4]。分析其具體工藝原理,Na2CO3為堿源的濕式氧化法脫硫?qū)嵸|(zhì)上是一種伴有氧化反應的工藝過程。氣相中的H2S首先被脫硫液所吸收,隨即發(fā)生與Na2CO3的中和反應,反應生成物NaHS被氧化生成元素硫。由于轉(zhuǎn)換氣中還含有HCN、CO2、O2等組份,在脫硫過程中所發(fā)生的化學反應實際上要復雜得多。然后通過888脫硫催化劑和鼓風曝氣讓硫化物以單質(zhì)硫的形式釋出,終回收硫黃。以某物催化劑的濕式氧化法脫硫除了能脫去無機硫化物外,還能脫除部分有機硫化物(RSH、COS)。其基本反應如下:

硫化物的催化化學吸收:

H2S與Na2CO3的反應以及NaHS的氧化反應與其他液相催化反應相同。然而,NaHS在888催化作用下與(X—1)S反應生成Na2SX是888所*的反應。由于Na2SX的生成,使得原沉積于脫硫塔填料上的硫迅速參與NaHS的化學反應,而被轉(zhuǎn)化成Na2SX,令沉積硫得以松動,起到清塔和減少堵塔的功效。

4濕式脫硫示范工程實踐總結

本次在閩清選擇三家企業(yè)作為煤氣污染物脫硫減排示范工程建設單位,現(xiàn)已完成,2007年8月委托福州市環(huán)境監(jiān)測站開展竣工驗收監(jiān)測(按照的監(jiān)測方法)。通過加大吸收液量的方法順利完成高濃度H2S的監(jiān)測,從監(jiān)測結果來看:煤氣進脫硫塔H2S的濃度為550-800mg/m3,經(jīng)脫硫處理后H2S濃度小于20mg/m3,脫硫效率達到90%以上,已達到設計目標要求。

總結示范工程實踐,本脫硫工藝具有如下特點:

1.脫硫系統(tǒng)能有效脫除煤氣中的H2S和SO2和有機硫,從而降低煤氣中含硫量,既減少了硫化物對隧道窯和瓷磚產(chǎn)品質(zhì)量造成影響,又達到減排的目的,屬環(huán)境友好型減排工藝。

2.煤氣經(jīng)脫硫系統(tǒng)二次水洗,進一步去除芳烴類物質(zhì),使其輸送更順暢,燃氣更潔凈,不易堵塞燃氣噴槍,生產(chǎn)更穩(wěn)定。

3.通過脫硫系統(tǒng)二次水洗,有效降低煤氣溫度,減小系統(tǒng)風險,使系統(tǒng)更加安全可靠。

4.本示范工程采取低阻旋流板噴淋脫硫工藝,阻力?。ㄏ到y(tǒng)阻力500Pa左右),通過煤氣站加壓輸送風機采取變頻措施加以解決,無需新增加壓風機。

5.本工藝采用堿液脫硫和888脫硫劑,加藥成本低,運行費用保持在可接受水平。

5煤氣濕法脫硫示范工程績效評估

某瓷業(yè)公司示范工程基本情況:每天轉(zhuǎn)化爐用煤量為48t,每小時產(chǎn)氣量7200Nm3/hr。脫硫系統(tǒng)已試運行5個月,現(xiàn)有再生水池容積為30m3,初始脫硫系統(tǒng)混堿配比為NaOH為0.08mo1/L、Na2CO3為0.16mo1/L,NaOH和Na2CO3的投加量96kg、510kg,為保持系統(tǒng)穩(wěn)定運行系統(tǒng)PH維持在8.5,消耗堿以補充NaOH為主,消耗量為20kg/d。888脫硫催化劑投加量為3.5kg,消耗量0.5kg/d,系統(tǒng)噴淋液速率為7.5m3/hr,每天系統(tǒng)回收的廢油量約為30kg,經(jīng)壓濾產(chǎn)生的硫黃和油渣混合壓出物約為30kg。

示范工程運行效果主要從噴淋洗滌過程、催化轉(zhuǎn)化過程、噴淋液再生過程好經(jīng)濟損益等四個方面來進行績效評估。

5.1噴淋洗滌過程績效評估

從實際運行情況來看,采用Na2CO3+NaOH噴淋洗滌脫硫效果較好,監(jiān)測結果表明:當Na2CO3+NaOH濃度達到設計要求時(NaOH為0.08mo1/L、Na2CO3為0.16mo1/L),系統(tǒng)吸收效果較好,對H2S吸收效果可以達到90%(出口H2S濃度小于20mg/Nm3)以上。重點應加強初始脫硫液的配比調(diào)整和正常運行過程PH控制在8.5左右,當脫硫液中雜質(zhì)濃度過高時,應及時進行再生除雜。利用現(xiàn)有系統(tǒng)配套的加藥池(有效容積1m3),一次投加NaOH20公斤和脫硫催化劑0.5kg(以滿足一天量的需要為準)配成脫硫液,通過閥門控制少量持續(xù)補充投加,有利于系統(tǒng)的穩(wěn)定運行;其次,應作好煤氣發(fā)生系統(tǒng)溫度控制,當進塔溫度過高時,吸收液的溫度亦將隨之提高,溫度過高時H2S的吸收效率率將呈下降趨勢,溫度控制的解決方案包括:煤氣站冷卻系統(tǒng)要切實有效,應保持兩個脫硫液儲池同時使用,吸收塔的吸收效率和噴淋頭的噴霧效果密切相關,采用某牌DSP系列噴淋頭,提高氣液接觸時間和吸收效率。

5.2催化轉(zhuǎn)化效果

系統(tǒng)脫除的硫化物可望通過脫硫催化劑的作用下轉(zhuǎn)化為單質(zhì)硫(硫泡沫),當催化脫硫劑濃度達到10-35mg/m3時(888催化脫硫劑濃度主要靠初次投加和持續(xù)補充來控制),適當?shù)某溲?,即有硫泡沫的折出。實踐結果表明:脫硫催化劑轉(zhuǎn)化是可行的。催化轉(zhuǎn)化效果的提高,重點應加強催化劑的濃度控制,以及可能影響催化劑催化效果污染物的控制,催化劑的補充建議直接配入脫硫液中和脫硫液的補充同時進行。5.3再生過程評價

總體而言,再生液通過示范工程后期配套的壓濾,再生液中的硫黃和油雜已獲得有效去除。實踐結果表明:過濾辦法是較切可行的。部分硫沫通過過過濾而脫除,其余部分會沉淀在再生水池中,通過清掏取出。在實踐過程中發(fā)現(xiàn)半水煤氣的含焦油量過高,示范工程每天可獲得35kg左右的焦油。特別是部分焦油在堿液的作用下生成脂類,不但消耗了的堿,尤其是高堿環(huán)境(堿度大于9.0以上時)焦油清洗攔截量大,脂類含量提高,堿耗量直線上升;其次,脂類生成制約了脫硫液的吸收效果,因而,堿度的控制十分關鍵。再者,減少焦油的輸入量亦十分關鍵。其一是,進一步完善靜電捕焦效果和使用焦油含量低的煤種;其二是,合理的堿度(根據(jù)脫硫劑和捕集硫化物的需要,確定佳堿度為PH8.5);日常堿度的控制使用PH試紙,的測試要求配套PH測試儀,通常情況下,初次配藥、正常運行每天監(jiān)測兩次;其三是,及時撈取上浮在液面的污油;其四是,脫硫液再生除雜,視脫硫液中含雜質(zhì)量來定,建議25-30天需采用破乳劑對脫硫液進行一次再生處理。試驗結果選擇合適的破乳劑,能有效去除脫硫液的焦油、油脂和硫酸鹽類雜質(zhì),同時對堿度損失不大,基本上可保護原液的堿度。再生過程產(chǎn)生的沉淀和上浮的雜質(zhì)固型物應作固化處理,作為硫酸生產(chǎn)原料使用。通過再生處理后脫硫液重新回用。再生過程分析評估結果表明:應加強總堿度監(jiān)測以確保系統(tǒng)的脫硫效率,通過加強催化劑使用量管理和濾出物量記錄,因應煤種和含硫量的變化,及時調(diào)整脫硫劑濃度和使用量,增強脫硫效果。同時,選用針對性強的破乳劑來確保脫硫液的再生循環(huán)利用。

5.4系統(tǒng)經(jīng)濟損益評價

首先是脫硫系統(tǒng)運行費用核算,某瓷業(yè)公司脫硫系統(tǒng)運行費用主要包括:加藥費用、系統(tǒng)電費、管理人員工資等,每天轉(zhuǎn)化48噸煤,脫硫系統(tǒng)運行費為210元,噸煤運行費為4.4元/噸,運行費用較低。其次是硫黃回收效益的評估,受金融危機的波及,目前硫黃的回收效益已不明顯;水煤氣脫硫系統(tǒng)產(chǎn)生的硫黃,含焦油等雜質(zhì)較高(含硫量50%,焦油、多酚35%,水份15%),受純度影響硫黃直接利用價值不高,但可作為硫黃生產(chǎn)原料使用,硫酸生產(chǎn)過程是采用硫鐵礦焙燒后產(chǎn)生二氧化硫,再催化轉(zhuǎn)化為三氧化硫來制取硫酸,為克服燃燒過程CO氣體對系統(tǒng)的影響,建議單獨配套建設焚燒系統(tǒng),實現(xiàn)富氧燃燒(5噸/日的焚燒系統(tǒng)投資15萬元),即可實現(xiàn)脫硫產(chǎn)物的綜合利用;其次,建議脫硫系統(tǒng)設計,采用兩段式的結構,即*段先采用高堿脫除焦油,采用破乳劑再生循環(huán)利用,第二段采用混堿脫硫,888為脫硫催化劑,經(jīng)過濾后脫硫液再生循環(huán)利用,本系統(tǒng)可望獲得較高純度的硫黃。

綜上所述,煤氣脫硫工程主要效益體現(xiàn)在硫化物的脫除和煤氣中焦油等雜質(zhì)的去除,即效益在于對污染減排貢獻和燃氣更潔凈。

6煤氣脫硫減排工程研究與實踐結論

6.1為了能夠順利完成福建省環(huán)境保護局下達的脫硫減排的目標任務,在已獲得環(huán)境保護部污染物排放總量控制司支持情況下,結合示范建設實踐,單臺煤氣轉(zhuǎn)換爐配套的脫硫系統(tǒng)設計方案:系統(tǒng)洗氣量選定8000Nm3/h左右,適當加大脫硫塔的塔經(jīng)(φ1.8米)、塔高(H12米),系統(tǒng)噴淋速率調(diào)整為80m3/hr,采用東獅牌DSP系列噴淋頭,以增強脫硫效果,滿足系統(tǒng)使用高硫份煤種時脫硫的需要;其次,采取兩段式設計,前段以脫除煤焦油為主,系統(tǒng)采用合適破乳劑來再生。二段以Na2CO3+NaOH為吸收劑、888為脫硫催化劑進行煤氣脫硫;配套充氧系統(tǒng)和過濾再生系統(tǒng),增強再生效果;主體設備采用普通鋼板增強防腐,增強系統(tǒng)安全和縮短建設工期,系統(tǒng)總投資預算58萬元。

6.2鑒于閩清建陶行業(yè)大部分使用中小型煤氣發(fā)生爐,已采用低硫煤,可回收的單質(zhì)硫相對量較少,單個廠家回收單質(zhì)硫成本高,回收效益低。因而,在完成脫硫示范工程建設之后,建議利用閩清建陶業(yè)集群的優(yōu)勢,組建脫硫運管管理服務隊伍,統(tǒng)籌負責硫黃收集回收管理,集中收集后作為硫酸生產(chǎn)原料。既滿足管理需要,又達到中和循環(huán)利用的目的,促進建陶業(yè)脫硫工作有序開展。

6.3閩清建陶業(yè)脫硫應分階段實施綜合整治,采用雙段爐替代單段爐,先期禁止單段爐使用煙煤為原料;鑒于建陶業(yè)已經(jīng)成為閩清縣傳統(tǒng)主導產(chǎn)業(yè),必須進行規(guī)劃,走集約化發(fā)展道路,籌建陶瓷集控區(qū),建設大型煤氣站,走集中供氣的道路,實現(xiàn)節(jié)能減排的目標。

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